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为什么使用冷却塔直驱永磁电机——有效节能、环境友好、维护省心

冷却塔系统主要由进水系统、冷却系统、排水系统以及废气处理系统等部分构成。进水系统的核心功能在于将待冷却的水精准输送至冷却塔内部,以便开展散热作业。冷却塔借助空气与水进行热交换,实现高效散热。排水系统则承担着将完成散热流程后的水有序排出系统的职责。废气处理系统通过特定工艺处理冷却塔排出的废气,以此降低对环境的污染程度,确保整个系统运行符合环保要求。

通常情况下,一般冷却塔采用高速电机搭配 5 至 8 米的空心长轴、90 度减速机以及风扇的驱动方式。然而,传统冷却塔系统的驱动系统目前存在诸多弊端:

  1. 结构复杂繁琐:该驱动系统由电机、长轴联轴器、减速机、油泵站等多个装置组合而成,整体结构繁杂。
  2. 稳定性欠佳:设备在长时间运行过程中,加长轴极易发生变形,进而导致异步电动机和减速机的故障率大幅上升。常见故障表现为联轴器损坏、电动机烧毁、减速机密封失效,以及强制润滑系统出现管道堵塞等问题,这些均会影响正常生产,并致使检修费用增加。
  3. 综合效率低下:在驱动过程中,每个传递环节都会造成效率损失。环节越多,能耗就越高,综合效率也就越低。传统驱动系统的综合效率普遍低于 80%。
  4. 环境污染问题突出:异步电机运行时温度升高明显,且噪音较大,对作业人员的身心健康产生较大影响。此外,减速机还存在漏油现象,造成严重的油污染。
  5. 维护成本高昂:由于故障点众多,需要频繁维护,且维护周期长,耗费大量的财力和人力。

永磁同步电机的工作原理是通过定子产生的旋转磁场与转子永磁体产生的磁场之间的磁力作用,实现动力输出。具体而言,定子上按特定规律排布的三相绕组,通入三相交流电流后会产生旋转磁场;而转子上的永磁体在其周围空间建立磁场。当定子旋转磁场的频率与转子磁场旋转频率一致时,转子便能与定子旋转磁场同步运转。

采用低速永磁同步直驱电机后,可取消原有的电机、长轴和减速机,以低速永磁同步直驱电机搭配矢量变频器的方案取代老旧的驱动方式。低速永磁同步直驱电机安装在当前减速机所处位置,并采用 V3 安装方式,与风扇叶轮直接相连。

冷却塔风机采用直驱式永磁电机方案,可带来一系列卓越效果:

  1. 结构极致简洁:直驱式永磁电机与叶轮直接相连,完全摒弃了传统方案中的减速箱及油泵站等复杂装置,极大地简化了整体结构,减少了潜在故障点。
  2. 运行稳定可靠:此方案显著提升了设备的可靠性。一方面,彻底消除了因减速机故障导致的停机风险,大幅提高设备的运转率;另一方面,取消了联轴器和减速机,有效避免了这些部件自身传动效率的损失,进而提升了设备整体的传动效率。此外,直驱电机具备起动电流小、过载能力强以及对设备冲击力小等优势,能够更好地适应设备频繁起动的工况,确保设备运行更加平稳、可靠。
  3. 节能效果显著:在传统驱动系统中,每个传递环节都会造成效率损耗,环节越多,能耗越高,综合效率越低。而直驱式永磁电机方案环节精简,综合效率大幅提升。同时,低速永磁同步直驱电机拥有更宽幅的有效运行区间,尤其在负荷变化较大的工况下,能够精准调节,实现更为出色的节能效果,为企业节省大量的能源成本。
  4. 环境友好升级:去除原系统中的减速机后,彻底杜绝了因减速机故障而引发的漏油、渗油现象,使设备运行环境更加干净、整洁,完全符合安全标准的各项严苛要求,为操作人员创造了更为舒适、安全的工作环境。
  5. 维护轻松省心:直驱电机方案减少了众多故障频发的环节,故障率显著降低。在日常使用过程中,仅需定期对轴承进行简单的润滑维护即可,大大节省了维护所需的人力、物力和财力,真正做到了省钱、省力、省心。
  6. 功能拓展升级:借助 “V – CLOUD” 沃云物联网平台,该方案可实现闭环自动控制。通过智能化的监测与调控,不仅能够进一步优化设备运行,达到更为精准的节电效果,还能让用户远程监控设备状态,轻松管理,真正做到省心省力。

与之形成鲜明对比的传统方案为异步电机 + 加长型膜片联轴器 + 减速机 + 风扇,其在结构复杂性、运行稳定性、节能性、环境友好度以及维护便捷性等方面,均远不及直驱式永磁电机方案。

 

 

 

 

 

 

安装低速永磁同步直驱电机及变频控制系统

改造前后运行数据对比(某132kW电机满负荷运行状态)

改造后满负荷运行节能情况分析

当冷却塔风机电机采用 1 台功率为 132kW 的低速永磁同步直驱电机后,在相同运行工况条件下,于夏季满负荷状态时,单台低速永磁同步直驱电机每小时的电流平均降低幅度约达 32A。运行过程中经实测,电压维持在 380V 左右。在此,取 U = 380V,功率因数 cosφ = 0.96,电机效率 η = 0.95。依据功率计算公式 P = 1.732UIcosφη,可得出 P = 1.732×0.38×32×0.96×0.95 = 19.2 (kW)。这表明,在夏季满负荷状态下,预计每小时可实现节电 19.2kWh,电流下降比例约为 16% 。

基于当前稳定工况进行计算,若两台冷却塔风机在夏季同时运行,相较于改造前的同工况运行状态,总电耗可降低 94kWh,节电率约为 45%。以夏季工况运行时长 2200h,且电价为 0.4 元 / 度来计算,三季度节约的电费为:94kWh×2200h×0.4 元 / 度 = 82720 元 。

在一季度,由于室外温度较低,根据过往生产经验,仅需开启 1 台冷却塔风机便能满足生产需求。

至于二季度和四季度,同样依据以往生产经验,2# 冷却塔风机保持全开状态,1# 冷却塔风机则依据预热发电循环水的需求量来调整转速。在此情况下,节电率保守预估可达 50%,总电耗可降低 100kWh。由此计算,二季度和四季度节约的电费为:100kWh×4400h×0.4 元 / 度 = 176000 元 。

综合上述推算结果可知,全年总节约电耗量高达 646800 度,全年总节约电费约为 258720 元。同时,该改造还可减少 644859kg 二氧化碳排放。

采用低速永磁同步直驱电机进行改造,显著提升了冷却塔风机的运行效率,有效降低了系统故障率以及维护工作量,延长了系统的整体使用寿命。该改造方案节电效果极为显著,具备投资少、回收期短等突出优点,可在热电、石化、化工、钢铁、冶炼等行业的冷却塔风机中广泛推广应用,为我国的双碳节能事业贡献积极力量。

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